孔无铜跟进分析报告

来源:证券从业 发布时间:2020-08-15 点击:

  To:正天伟/朱副总 Cc:冉总

 Fm:正天伟客服/唐永生 Date:2012-1-9

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 SUB :孔无铜原因分析及跟进报告

 一、 目的 为贵司找出孔无铜的根本原因,提高品质合格率。增加与贵司良好的合作关系。

 二、问题描述 据贵司反馈近段时间生产板孔无铜的问题比较频繁。

 三 、现场了解情况 2012 年 1 月 6 日下午赶到贵司首先查看孔无铜板的具体状况。经了解,主要有D28010、D26931、D26485 三个料号产生孔无铜。经观察,孔径为 0.4mm 的小孔孔无铜比例占 90%,孔径为 1.0 以上的大孔孔无铜比例占 10%。平均 1PCS 上孔无铜达 2-5 个孔数。见下表

  生产料号 生产数量 (PNL)

 生产数量 (PCS)

 孔无铜数量(PCS)

 孔破率 D28010 173 2076 336 16% D26931 202 606 30 4.9% D26485 大批量 (无祥细数据) 25 不明确

 四 、切片分析原因

 1 、 取 D28010 料号做 4 个切片,图片如下:(孔径:0.4mm)

  切片特征描述:孔口到孔中间铜厚足渐变薄,最后断裂。根据以上图片分析孔无铜的

 孔内残留油 墨 磨板过度导 致孔口无铜 钻孔粗糙 度达 原因为镀铜深镀不良或显影不净。但把图片放大 400 倍后观察孔内状况,各孔内均有钻孔粗糙度过大的问题。

 2、取 D26931 料号做 4 个切片,图下如下:

 根据以上图片分析孔无铜的原因有油墨入孔,蚀刻后磨板过度,钻孔粗糙度过大导致沉不上铜而最终产生孔无铜。

 3、取 D26485 料号做 8 个切片,图片如下:

 切片特征描述:断裂位在于孔中间或孔口处,且孔铜呈对称平行状断裂现象。根据以 上图片分析孔无铜主要因油墨入孔所致,且部份切片用肉眼可明显看到有油墨在孔内残留。另在现场跟进过程中,发现此料号显影后的板孔内也有大量油墨在孔内残留。同时,贵司 线路检验人员都有检查到孔内存在油墨的现象,待返工处理。

 五、结论 通过以上切片分析造成孔无铜的主要原因为油墨入孔、钻孔粗糙度过大导致孔内沉不 钻孔粗糙 度达 钻孔粗糙 度达 钻孔粗糙 度达 钻孔粗糙 度达 蓝色为孔 内残留油 蓝色为孔 内残留油

 上铜。

 六、临时改善措施 保养显影机,清洗喷嘴,更换显影液。

 七、跟进内容 为查找料号 D28010 孔无铜的真实原因,且报废数量较大不够出货,贵司需补料处理。因此,针对 D28010 补料的 90 PNL 从沉铜开始跟进到中测后观察是否还有孔无铜的问题。1、 按正常流程过完沉厚铜。

 A:生产中测试沉积速率为 1.6um。B:测试背光达 10 级。以下为背光图:

 2、 沉铜后烘干进入液态做线路。

 3、 显影后进行全检再做图电。

 4、 图电微蚀缸控制参数。

 浓度: Na 2 S 2 O 8 :28.4g/L,H 2 SO 4 :1.6%

 温度: 25℃

  时间: 30S 微蚀速率不能测试(无仪器) 5、 微蚀后按正常流程完成电镀与蚀刻。

 6、蚀刻检验后进行中测,以下为中测结果:

 生产料号 生产数量 (PNL)

 生产数量 (PCS)

 孔无铜数量(PCS)

 孔破率 D28010 90 1080 72 6.6% 通过对显影机保养及更换显影液以后孔破率由 16%下降到 6.6%。相对之前有较大的改善。

  7、 对孔无铜板再进行切片分析

  8、 结果:本次造孔无铜的原因不是电铜深镀不良,而为钻孔粗糙度过大与蚀刻后磨板过度且还有油墨入孔的问题所致。

 八、长期改善措施 1、更换新钻头,控制钻孔粗糙度在 30 um 以内。预防钻孔粗糙度过大而沉不上铜导致孔无铜的问题。

 2、对丝印人员加强培训,提高操作技能。杜绝在印板时把油墨印进孔内导致孔无铜。同时, 加强显影机设备的保养,预防显影不净而产生孔无铜的问题。

 3、对磨板机进行保养,更换新的磨刷。避免蚀刻与阻焊磨板过度导致孔口无铜的问题。

 磨板过度导致孔口无铜 油墨入孔

  钻孔粗糙度达

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