钻探事分析报告2020.7.13

来源:新东方在线 发布时间:2020-08-30 点击:

 钻探事故分析会

 近期,我矿钻探队在井下(二盘区东南翼辅助回风巷和 8214 运输巷)进行循环探放水施工作业,钻孔施工过程中均发生钻杆中部和接头等部位断裂,钻探工程不得不停止,并多次重新开孔,费时费工。事故造成钻杆、钻头等捞不出来而丢失,特别是 8214 运输巷,已多个循环多次出现该类似情况,仅最近一个循环(第 7 循环)数个钻孔就合计丢失钻杆达 250 根,钻头若干,经济损失是一方面,钻探工期因此延长,对采掘生产也造成了重大影响。痛定思痛,为分析原因,特举行本次钻探事故分析会,集思广益,想出解决办法,避免或减少该类型事故的发生。

 一、 原因分析:

 1、我矿目前主要使用钻机有 2 种:

 ①、ZDY-2300 型,功率 37Kw,钻头Φ94mm,钻杆Φ50mm,理论钻进深度 300m,实际极限深度 200m,适用于岩石坚固系数 f小于 10 的各种煤层,岩层(可施工坚固的砂岩、石灰岩,很坚固的砂岩、石灰岩不可); ②、ZY-1250 型,功率 22Kw,钻头Φ75mm,钻杆Φ50mm,理论钻进深度 200m,实际极限深度 140-150m,适用于岩石坚固系数 f小于 8 的各种煤层,岩层(不适合坚固的砂岩、石灰岩); 2、8214 运输巷钻杆普遍存在使用周期较长,磨损严重,其中部分钻杆周身有肉眼可见的细小裂纹。

 3、钻杆断裂处包括:中部、接头丝扣处,均有裂伤绣痕。

 4、断裂钻杆现场观察,断口处材质粗铁含量明显偏高(钢含量高不容易断裂,有韧性),据了解钻杆为非正规厂家生产,质量有一定缺陷。

 5、由于钻杆周身磨损严重,卡瓦虽然是新的,但是和钻杆本身有较大的缝隙(个别有一根筷子多的缝隙,钻孔开孔时,工人用铁丝等插入固定),稳定性差,加上钻杆直径本来就细,在构造区、煤岩分界面及硬岩区时,给进力加大时很容易断裂。

 6、施工的探放水孔,俯孔和仰孔均出现过钻杆断裂,但主要是俯孔断裂的情况居多。

 7、由于 8214 运输巷整体为下山,每次探放水期间,迎头都首先底板未清理,且积水,造成底板软且钻探施工期间下沉(陷),钻机整体不稳,受力不均,对钻孔内钻杆也形成了一个扭矩,随着时间流失,钻杆终究不堪受力,断裂。

 8、钻杆断裂位置:

 ①、二盘区东南翼辅助回风巷,转向前施工的+7°钻孔,110 根左右断裂;②、8214 运输巷施工的钻孔,最短断裂处为 48 根,最长断裂处为 190 根(退钻时)。

 9、钻探队在 8214 运输巷也尝试过风力排渣,最长一次 107 根时,空口出现返水,风压尚可,但无法继续钻进,不得不放弃。

 10、施工中,有时不返水,抱死时处理不当。

 二、原因总结

 1、钻杆质量有缺陷; 2、钻探施工时,底板不稳,别劲; 3、钻杆老化,磨损严重,钻杆周身和丝扣有裂纹; 4、钻机工,业务水平有待提高,责任心不足; 5、目前钻机无法更换,钻机配套的钻杆最大直径只能是 50mm,不能换Φ63mm 较粗坚固的钻杆。

 三、解决办法:

 1、淘汰老旧钻杆,选择正规厂家且质量较好的钻杆(目前 8214运输巷进了 500 根重煤科的,钻杆Φ50mm;二盘区东南翼辅助回风巷也进了 200 根重煤科的,钻杆Φ50mm),且其它施工地点以后也逐步更新质量好的钻杆。

 2、钻探工加强业务培训学习,稳钻机时,必须清底渣,发现底部淤泥多时,必须清淤,露出坚硬底板,有时甚至要底板垫枕木处理。一句话,钻探期间,必须稳钻,钻机受力均匀。同时学会卡钻、抱钻、吸钻等情形的处理技巧。

 3、保持孔内清洁:孔内岩粉、钻粉过多,超过 0.3m 时,必须专门捞取;钻进时,一般应等冲洗液返回孔口后(漏水孔除外),方可开始钻进。

 4、合理选择钻头:硬质合金或金刚石钻进时,应严格控制钻头的内、外径磨损。应在钻头结构设计和镶焊制造工艺上提高钻头的耐磨性,因此应合理选择钻头,在使用上防止过早磨损,磨损过度的钻头应及时进行更换。

推荐访问:钻探 分析报告
上一篇:手术室护士个人年终工作总结例文20XX
下一篇:国旗下讲话稿:我为五星红旗护航

Copyright @ 2013 - 2018 优秀啊教育网 All Rights Reserved

优秀啊教育网 版权所有