机械加速澄清池性能提升及运行优化

来源:优秀文章 发布时间:2023-04-09 点击:

曹迎军

(内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司, 内蒙古 赤峰 025350)

机械加速澄清池是集混合、 反应以及分离过程于一体的水处理构筑物, 具有单位面积产水量大,处理效率高的优点, 但其操作控制较为复杂, 出水水质不稳定, 能耗较高, 实际运行过程存在问题较多。

某项目采用机械加速澄清池+变孔隙滤池作为膜浓缩系统的预处理工艺, 对混合高盐有机废水进行软化除浊处理, 满足后续超滤装置进水要求。

对于膜处理装置而言, 其预处理系统的运行效果至关重要, 是影响膜装置处理能力和运行周期的重要因素, 也是影响膜元件使用寿命的间接因素。

1.1 处理工艺及装置参数

本系统来水主要包括中水回用反渗透浓水、 浊循环水排污水以及预处理脱泥机滤液, 设计处理能力为300 m3/h, 综合废水具有高含盐、 高有机物、高浊度、 低硬度的特点, 水质成分较为复杂。

该系统对废水进行逐级浓缩减量化处理, 产水根据水质分级回用, 最终浓水利用多效蒸发实现零排放处理。

预处理采用“机械加速澄清池+变孔隙滤池”工艺, 工艺流程见图1 所示。

其中机械加速澄清池设计2 座, 单座设计流量为200 m3/h, 规格为φ12.4 m×5.5 m, 钢筋混凝土结构, 池壁防腐;

提升搅拌机直径为2 m, 功率为3 kW, 搅拌机转速变频控制;

刮泥机功率为0.75 kW(水下部分采用不锈钢材质);

设有碳酸钠、 氢氧化钠、 盐酸、 PAC 和PAM加药系统及各区取样管线;

排泥根据实际情况控制。

图1 预处理工艺流程Fig. 1 Process flow of pretreatment

机械加速澄清池工作原理如下:
废水进入机械加速澄清池内, 首先投加碳酸钠和氢氧化钠调节pH 值至10.2 左右, 利于原水中硬度的去除, 同时投加混凝剂。

原水在池中由下向上流动, 原水中的悬浮颗粒与混凝剂作用形成微小絮凝体, 然后在第一絮凝室和第二絮凝室内与高浓度的回流泥渣相接触, 吸附在泥渣颗粒表面而被迅速除去, 澄清废水。

为了充分发挥泥渣接触絮凝作用, 该装置利用机械力提升泥渣在池内循环流动, 使大量泥渣回流, 增加颗粒间的相互碰撞聚结几率, 聚结成大而重的絮凝体在分离室内进行泥水分离, 经过分离后的清水上升, 经集水槽流出, 沉下的泥渣部分再回流与加药原水发生机械混合反应, 部分则经浓缩后定期排放。

出水口设置了酸投加装置, 将出水pH值调节至7.3 左右。

1.2 进出水水质指标

机械加速澄清池进水要求浊度小于20 NTU,TDS 质量浓度小于6 500 mg/L, COD 质量浓度小于300 mg/L, 出水要求浊度小于10 NTU, 钙离子质量浓度小于70 mg/L, 镁离子质量浓度小于20 mg/L, 以满足后续超滤装置进水要求。

机械加速澄清池设计与实际进出水指标见表1, 其中出水COD 指标由于受出水高浊度影响, 实际指标很高。

表1 机械加速澄清池进出水水质Tab. 1 Influent and effluent water quality of mechanically accelerated clarification tank

1.3 存在的问题

本系统于2013 年投运以来, 预处理出水浊度、COD 长期超标, 且含有大量悬浮物, 导致后续超滤装置无法正常运行, 严重制约该装置的处理负荷和膜系统的安全稳定运行[1], 具体存在问题如下:

(1) 进水含有大量的难降解有机物, 进水浊度、 COD 指标均较高, 导致后续超滤装置污堵较快, 进水压力较高, 严重制约处理负荷。

(2) 由于部分进水指标不满足设计要求, 机械加速澄清池处理水量达不到设计水量, 仅为设计水量的60%~70%。

(3) 机械加速澄清池排泥量大, 脱泥系统满足不了生产运行, 导致排泥不畅, 系统恶性循环, 出水指标进一步恶化。

(4) 进水碱度很高, 钙镁离子浓度较低, 按照原设计软化除浊方案运行, 导致酸、 碱耗量很高,运行成本大幅增加。

2.1 泥水分离区增加斜管填料

对现有机械加速澄清池进行改造, 在清水区增加蜂窝斜管填料, 增大沉淀面积, 提高沉淀效果,避免清水区短流, 不仅可以降低出水浊度, 使出水水质稳定, 有利于后续超滤膜装置的运行, 而且可以在现有的基础上进一步降低药剂投加量[2-4]。

原设计机械加速澄清池为圆形, 分离室外径为12.400 m, 分离室内径为2.673 m, 需要增加蜂窝斜管填料面积约为230 m2(每个池子约115 m2), 的蜂窝斜管, 填料规格:
垂直高度为1.0 m, 倾角为60°,材料厚度为1.0 mm, 蜂窝斜管内切圆直径为50 mm。

预计投资费用约25 万元, 包括支架材料费用和斜管填料费用。

改造后机械加速澄清池结构示意见图2。

图2 改造后机械加速澄清池结构示意Fig. 2 Structure of mechanically accerated clarifier after reconstruction

2.2 药剂投加种类和浓度优化

(1) 本系统实际来水中钙、 镁离子浓度低, 且碱度高, 预处理进行软化时消耗大量的酸碱, 硬度去除效果较差。

通过对进水水质指标、 药剂实际消耗情况、 后续膜装置的运行情况进行综合分析后, 做出优化调整, 不在此装置去除碱度和硬度,仅考虑降低浊度和去除有机物, 最终在蒸发装置对碱度和硬度进行控制和脱除。

因此, 取消投加碳酸钠、 酸、 碱, 以降低药剂消耗, 减少污泥产生量, 确保机械加速澄清池及时有效排泥, 降低装置运行成本[5]。

(2) 通过对来水进行烧杯试验, 重新确定PAC、 PAM 最佳投加量, PAC 投加量由80 mg/L 降至48 mg/L, PAM 投加量由5 mg/L 降至2 mg/L,在保证出水达标的前提下, 不仅减少了药剂消耗,而且有效缓解了过量投加药剂对膜系统的影响。

2.3 加药点的优化

原设计PAC 投加在进水管的管道混合器上,PAM 在第二絮凝室底部, 通过隔膜式计量泵投加。实际运行过程中发现, 无法有效判断加药量, 也无法有效监管加药量是否满足要求等, 只能通过冲程控制, 且药剂混合情况不好, 受处理水量影响较大。

通过对加药点进行优化, 将PAC 加药点改至各池配水渠入口处, 利用水流湍流和后续管道混合器提高混合效果, 巡检可以直观判断出药情况;

对PAM 加药管线增加旁路导淋和聚乙烯白管短节,便于检查出药情况和加药量[6-7]。

2.4 运行控制方式优化

结合混凝原理和机械加速澄清池沉降比进行控制优化[8-9], 具体情况如下:

(1) 每4 h 对第一絮凝室和泥水分离室下部进行取样分析, 检测SV30, 观察矾花情况和沉降过程, 进而判断絮凝效果和沉淀效果, 指导排泥和加药调整。

(2) 每2 h 取样观察出水情况, 检查加药系统出药情况。

以便及时采取措施进行调整, 确保出水指标稳定。

(3) 按照底部泥斗设计容积控制底部排泥时间间隔不超过4 h, 排泥量结合第一絮凝室SV30指标进行排泥, 确保SV30低于30%。

(4) 侧部排泥要求SV30在5%~15%之间。

泥水分离区SV30>15%时, 侧排排泥, 降低提升搅拌机运行频率;

泥水分离区SV30小于5%时, 加大提升搅拌机运行频率, 增加泥渣循环量。

3.1 运行效果

通过技术改造和优化运行, 不仅机械加速澄清池处理水量达到设计要求, 且出水指标明显改善(见表2), 超滤进水浊度降至5 NTU 以内, 后续膜装置的污堵情况大幅减缓, 装置处理负荷提升46%, 超滤清洗周期从原来的2 ~3 d 增加至7 ~10 d, 反渗透清洗周期延长至10 ~15 d, 预处理排泥量大幅减少, 装置污泥外运量减少60% 以上, 有效确保了浓水的处理, 为整个系统的水平衡、 盐平衡奠定基础, 也为废水处理系统实现近零排放提供有效保障。

表2 优化前后出水水质Tab. 2 Effluent water quality before and after optimization

3.2 节能降耗

优化改造前机械加速澄清池药剂消耗为0.543 8元/t[水], 通过改造增加斜管和优化运行后药剂消耗为0.128 2 元/t[水], 药剂消耗降低0.415 6 元/t[水], 每年节约药剂费用约100 万元。

本项目机械加速澄清池通过增设斜管填料、 调整加药点位置和加药量、 调整运行控制方式, 废水处理效果得到明显提高, 运行成本大幅降低, 解决了长期出水浊度高、药耗高、 泥量大等问题, 达到了预期目标, 为后续膜处理装置的安全、 稳定、经济运行创造了有利条件。

机械加速澄清池的运行更应注重日常维护和监测, 及时采取合理应对措施,是确保其安全稳定运行的重要环节, 本项目中所采用的优化和控制方法具有很好的推广应用价值。

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