A公司电梯液压缓冲器装配线平衡研究

来源:优秀文章 发布时间:2023-01-22 点击:

胡攀攀,宾新凤, 韦少作,许行良

(1.广西壮族自治区特种设备检验研究院,广西 桂林 541004;
2.广西城市建设学校,广西 桂林 541003)

目前,我国的城镇化在逐渐推进,电梯数量每年增长迅猛,液压缓冲器安全性能良好,可以普遍适用所有速度的直梯,市场对液压缓冲器的需要是巨大的。研究表明,电梯液压缓冲器装配线平衡率对企业至关重要,若企业试图在市场中处于领先地位,优化装配线平衡率是非常可行的路径。本文通过研究A公司电梯液压缓冲器装配线上的平衡率,可以消除工作站出现作业负荷安排不合理的情况,减少企业员工的不满,降低平滑系数,提高企业的核心竞争力。

据市场调研报告可知,A公司电梯液压缓冲器的客户群和年销售量呈现逐年递增,且增长迅猛。为了满足现有订单以及潜在市场需求,A公司扩建了几条生产线,而且新增的生产线已经在使用当中,但是在实际使用的过程中,发现新增的生产线的产能并没有达到预期的数值。而扩建生产线意味着要大大增加生产成本,降低利润空间,从长远来看并不是最优解。因此,该公司目前不得不采取加班的方式来弥补产能上的不足,但也是捉襟见肘,产能仅仅能满足现有订单需求。而加班加点虽然能提高产能,但会增加工人的疲劳,降低设备寿命,无形间也提高了生产投入。

目前我国电梯液压缓冲器有巨大市场潜力,本文确定以电梯液压缓冲器装配线的平衡率为研究对象,就是希望研究成果可以能帮助企业使用相对较低的成本提高产能,满足电梯液压缓冲器的现有订单以及潜在市场需求。

2.1 工作站平衡前状况分析

首先,测出线上5个工作站的标准时间。这里主要是运用秒表时间研究对电梯液压缓冲器装配线上的5个工作站进行分析,从而得到标准时间。以工作站A01“检查底座并加入液压油”为例。

(1)将作业单元进行划分。工作站A01“检查底座并加入液压油”的作业要素包含4个,见表1。

(2)观测次数的取值。首先可以试图对工作站A01的首个作业要素观测10次,观测的结果为:1.8s,1.9s,1.8s,1.5s,1.6s,1.9s,2.2s,1.8s,1.5s,1.8s,假设置信水平取值为95%,可以存在小于5%的误差,则:

从而可以确定观测次数的取值为20,因此我们将研究对象分为两组,每一组测10次,两组共计20次,这20次的测定结果为:2.1s,2.2s,1.4s,2s,2s,1.8s,2.1s,2.1s,1.9s,2.2s,1.7s,1.9s,1.7s,2.1s,1.8s,1.5s,1.4s,2.1s,1.8s,2.2s。最后求出这20个数值的均值。按照以上方法,可以求得余下的3个作业要素的平均观测值,见表1。

(3)异常值的去除。为了保证观测值的有效性需要把个别不合理的观测数值去掉。以首个作业要素“检查底座固定情况”来举例子,根据公式计算出以上20个数值的平均值和标准差:

(4)平均观测时间的确定。以首个作业要素“检查底座固定情况”的平均观测时间的确定来举例子:

按照以上方法,可以求得余下的作业要素的平均观测时间。

(5)作业评定。本文采用100分法进行评比。举例子,首个作业要素的评比系数取值为100%。

(6)正常作业时间的确定。以确定首个作业要素“检查底座固定情况”的正常作业时间来举例子。

按照以上方法,可以求得余下的作业要素的正常作业时间。

(7)宽放率的取值。这里可以将首个作业要素的宽放率取值为5%。

(8)各作业要素的标准时间的确定。以首个作业要素的标准时间来举例子:

按照以上方法,可以求得余下的作业要素的标准作业时间。

(9)工作站标准时间的取值。工作站的标准时间等于各作业要素标准时间相加起来。工作站A01“检查底座并加入液压油”主要包括4个作业要素,工作站标准时间为30.9s,工作站作业标准时间表,见表1。按照以上方法,可以求得余下的工作站的标准时间。

表1 工作站A01作业标准时间表

工作站:A02用机器安装液位检查口。这个工作站由5个作业要素构成,工作站的作业标准时间共计60.0s,工作站A02“用机器安装液位检查口”的标准时间表,见表2。

表2 工作站A02作业标准时间表

工作站:A03安装电气复位检查开关。这个工作站由8个作业要素构成,工作站的标准时间共计30.2s,工作站A03“安装电气复位检查开关”的标准时间表,见表3。

表3 工作站A03作业标准时间表

工作站:A04整体检查。这个工作站由6个作业要素构成,工作站标准时间共计20.7s,工作站A04“整体检查”的作业标准时间表,见表4。

表4 工作站A04作业标准时间表

工作站:A05整件包装。这个工作站由5个作业要素构成,工作站标准时间共计34.8s,工作站A05“整件包装”的作业标准时间表,见表5。

表5 工作站A05作业标准时间表

该装配线上的5个工作站的增值时间(V)、非增值时间(N)、步行时间(W)以及等待时间(I),见表6。

由表6可以看出,该线上5个工作站的非增值时间相对较多,共计63.5s,标准时间共计176.6s,其中,标准时间最多的是工作站A02用机器安装液位检查口,共计60s,标准时间最小的是工作站A04整体检查,共计20.7s。据此可以求得极差达到139.3s,极差比较大,表明该线上的布局是非常不合理的,迫切的需要对其分析研究和改善。根据以下公式,可以确定出目前的平衡率P:

表6 电梯液压缓冲器装配线平衡前时间参数汇总表

装配线的平滑系数:

式中,CT=60;
Tj为第j个工作站的工作站时间;
m=5。

从以上的计算可知,该装配线目前的平衡率为58.9%,很明显可以得知:该线上的平衡率是属于非常不理想的状态,故改进空间非常大。根据表6,可以画出电梯液压缓冲器装配线的平衡前状态图,如图1所示。

2.2 工作站作业分析与改善

从图1可看出,工作站A02的作业标准时间较长,是导致该条装配线生产节拍相对较长的主要因素,可能会影响产品的质量。由计算可知,A02站工作人员最多能够同时控制的机器的台数为:

由计算结果可知,可以让工人同时使用2台机器,经优化改善之后的人机操作分析图,如图2(b)所示。由图2可知,作业由1台机器增加到2台机器之后,其时间利用率得到大幅度提升,从48%提高到97%,在一个作业周期内(60s),工人的产出由之前的1件增加到2件,故优化后的生产节拍为原来的60s降低为30s。

综上所述,经人机操作程序分析优化改善后,工作站A02“用机器安装液位检查口”的作业时由60s降低至30s。

根据表6电梯液压缓冲器装配线平衡前时间参数汇总表,可以得到优化后的工作站时间,见表7。

表7 改善后电梯液压缓冲器装配线工作站时间汇总表

从表7可知,经优化,此时装配时间之和等于146.6s,工作站A05的标准时间为34.8s,是最费时的,而其中花费时间最少的工作站时间是工作站A04,所用时间为20.7s。标准时间的极差大幅度降低,由39.3s降低为14.1s。

改良后的装配线平衡率P为:

改良后的装配线的平滑系数为:

式中,CT=34.8;
Tj为工作站j的作业标准时间;
m=5。

经改善后,平衡率由58.9%提升至84.3%,平滑系数由27.98降低至7.19。基于表7可知,改良之后线上5个工作站的增值时间(V)、非增值时间(N)、步行时间(W)以及等待时间(I),见表8。

根据表8,可描绘出改良后的平衡状态图,见图3。

表8 电梯液压缓冲器装配线优化后时间参数汇总表

2.3 电梯液压缓冲器装配线平衡效果评估

由图3可知,此时的瓶颈工作站是A02工作站,将它改良后,各工作站的作业负荷相对比较均匀。将优化前后的结果进行对比,见表9。

根据表9可知,经优化,装配线的平衡率较之前大大提升,由58.9%提升至84.3%,平滑系数较之前大大降低,由27.98降低至7.19,这表明各员工的作业强度相差不大,避免了装配线上作业强度相差过大。生产节拍由60.0s降低至34.8s,产品单件工时减少了25.2s,生产效率大大提高。

表9 平衡前后指标对比

针对A公司产能不足的问题,深入研究了装配线流程,首先通过平衡状态图找到瓶颈工作站,然后使用人机操作分析方法,对找出的瓶颈工作站进行改良,最终使平衡率和生产效率大大提高。

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