瑞风风场220kV瑞杭线跳闸事故分析报告
来源:四年级 发布时间:2020-08-23 点击:
瑞风场 风电场 220kV 瑞杭线 251 断路器单相故障跳闸 设备事故调查报告书 一.
事故名称:
220kV瑞杭线251断路器单相故障跳闸
二.
事故单位名称:华润新能源内蒙古河北分公司瑞风风电场
三.
事故等级:
; 事故类别:
四.
事故起止时间:2015
年06月11日18时18分至 2015年06月12日00时15分
五.
主设备运行情况
220kV 瑞杭线 251 断路器与杭宁达莱站联网运行,#1、#2 主变高压侧 201、202 正常运行,35kV 配电室 I、II 段母线共有 12 条集电线路,所有风机正常运行。
六.
事故 前工况 2015 年 06 月 11 日,当时平均风速 23.5m/s,负荷 19.84 万千瓦时。
七. 事故发生、扩大和处理情况 2015 年 06 月 11 日 18 时 18 分 49 秒,华润内蒙古瑞风风电场变电站监控系统后台装置报警,“220kV 线路距离 I 段保护动作”、“220KV线路电流差动保护动作”。经查阅南瑞 220kV 线路保护装置动作报文显示“电流差动保护、距离Ⅰ 段保护动作,故障相别 B 相”,查阅四方 220kV线路保护装置报文显示“差动保护、阻抗保护 I 动作,跳 A、B、C 三相,”。
11 日 18 时 18 分 51 秒 220kV 瑞前线 251 断路器三相跳闸。运行人员立即汇报内蒙古中调和乌兰察布地区调度。根据南瑞 RCS-931BMV保护装置打印故障波形进行分析,故障相电流:6.62A,故障差动电流:
44.03A。初步分析判断;线路 B 相出现单相接地故障。
经与地调沟通确认杭宁达莱站 255 断路器 B 相重合闸动作,重合闸成功,线路带电。初步判断为 B 相由于受雷电瞬时放电,故障类型为瞬时故障。
251 瑞杭线遭受雷击是造成本次线路跳闸的直接原因。雷击发生单相接地故障后,杭宁达莱变电站侧对应间隔单相跳闸后重合成功,瑞风风电场南瑞保护装置(RCS-931BMV)B 相差动动作、B 相接地距离 I 段动作,B 相跳闸出口动作;四方保护装置(CSC-103B)B 相差动动作、B相接地距离 I 段动作,三相跳闸出口动作,三跳闭锁重合闸动作。两套保护装置出口不一致(南瑞保护出口正确,四方保护出口错误)导致南瑞保护装置(RCS-931BMV)单相重合闸失败(应单跳单重)。
现场检查保护整定值与定值通知单一致,软、硬压板投入均正确。
后检查四方保护装置(CSC-103B)相关回路后发现,其柜内配线回路“闭锁重合闸回路 4PD4,4PD11”为常闭状态,闭锁重合闸一直开入,
致使四方保护不充电,所以差动动作时直接三相跳闸,南瑞线路保护装置没有启动单相重合闸。
七.
事故原因分析:
1、南瑞报文:6 月 11 日 18:18:49:906
0ms 保护启动,B 相差动电流 43.04A,工频变化量阻抗 B
10ms,距离 I 段保护动作 24ms,故障测距6.7km,故障选相为B相,故障相电压0.41V,故障相电流6.62A,零序电流 14.06A。
四方报文:6 月 11 日 18:18:49:865
4ms 四方保护启动;11ms分相差动出口 IA=0.2158A 、IB=25.63A、IC=0.2158A
跳 ABC 相,12ms
三跳闭锁重合闸;三相差动电流:IA=0.2158A、IB=44.00A、IC=0.2158A 三相制动电流:IA=11.00A、IB=33.25A、IC=15.88A;29ms
I 段阻抗出口
X=0.0015 欧
R=0.0247 欧,故障选相为 B 相 跳 ABC 相;对侧差动出口。
2、动作报文及故障录波波形:(见附件 1)
3、重合闸未正确动作原因:
图 1:第二套保护(CSC-103B)操作箱合闸回路(见附件 2)
带 格式 的: 缩进: 左侧:
0 厘米
图 2:第二套保护(CSC-103B)操作箱闭锁重合闸至保护装置(CSC-103B)开入回路
HHJ1 为 合 后 继 电 器 , 251 开 关 合 闸 回 路 引 入 第 一 套 保 护(RCS-931BMV)操作箱,第二套保护(CSC-103B)操作箱中合闸回路未使用,致使正常操作及运行中合后继电器 HHJ1 无法带电,回路见图 1,其常闭节点无法打开,见图 2,第二套保护(CSC-103B)始终处于重合闸闭锁状态,导致发生单相故障保护三相跳闸,因此第一套保护(RCS-931BMV)单相重合闸无法动作。
八.
电量损失情况
本次安全事故属于瞬时雷击接地故障,对设备未造成损坏,损失电量为 42.38 万千瓦时。
九.
事故 处理结果:
拆除第二套保护(CSC-103B)操作箱至第二套保护(CSC-103B)装置闭锁重合闸回路(拆除 1RD16 端子排一侧接线),下图:
251 双套保护重合闸投退方式为:投双套保护单相重合闸,投第一套保护(RCS-931BMV)重合闸出口压板,退出第二套保护(CSC-103B)重合闸出口压板。
第二套保护(CSC-103B)单相重合闸投入是为了第二套保护装置能够实现单相故障单相跳闸,单相重合功能由第一套保护(RCS-931BMV)实现。因此拆除第二套保护闭锁重合闸回路仍符合定值单中重合闸投退方式。
十.
事后处理
运行人员对站内设备位置状态进行核对检查,251 断路器确在“分”位,经检查站内其他设备无异常。检查保护装置定值设置和保护软、硬压板投入均与保护定值单相符;现场缺陷已处理完毕,瑞风风电场具备送电条件,6月12日00时15分经地调同意对瑞风风场恢复送电,风场已组织进行瑞航线巡线工作。
十一.
事故 防范措施
1、重新核对设备保护配置及设计图纸。完成期限 7 月 30 日,责任人:王利军、于志利。
2、开展预防性试验工作,进行保护试验和传动。责任人:杨化君、于志利。
3、学习事故分析报告,吸取事故教训。
4、按规程规定开展设备防雷检测工作。完成期限:每年雷雨季节前,责任人:张利军
5、加强线路巡视检查工作,及时消除缺陷。完成期限:每月一次。责任人:各设备区域负责人。
瑞风风电场
2015 年 06 月 12 日
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