输水渠渠底换填水泥土防渗处理施工技术

来源:优秀文章 发布时间:2023-04-10 点击:

谷安民

某段渠底面以下的土层以冲洪积成因的砂壤土、砾砂、卵石为主,在局部渠底已出露,局部基岩出露,对渠道的防渗产生影响。渠道正常输水时,渠底渗漏水导致渠坡脚潮湿,局部已形成沼泽化,对渠坡的安全产生隐患。为了改善和消除安全隐患,确定在渠底采用水泥改性土进行防渗加固。

水泥土防渗体是利用水泥固化剂与土料拌和物形成混合料,经过机械压实后,形成具有一定强度和良好抗渗性能的水泥土层,从而达到改良效果。

(一)水泥土防渗体有效厚度

水泥土防渗体的有效厚度按下列公式确定:

T—防渗体的有效厚度,m;

H—最大设计水深,本工程为2.60m;

J—水泥土的允许比降,本工程取10.0。

施工控制厚度大于计算厚度,取值0.28m。

(二)土料及质量标准

根据《堤防工程设计规范》的相关要求,水泥土混合料中的土料采用黏粒含量为20%~30%的粘性土料并具有较好的塑性和渗透稳定性;
水溶盐含量不大于3%;
有机质含量不大于2%;
土料的渗透系数k<1×10-5cm/s。本着就地取材的原则,根据土料勘察结果,水泥土防渗体所采用的土料的物理、力学性能试验结果见表1。

表1 拌和用土料的物理性能指标统计结果表

(三)水泥的质量标准

改良水泥土的固化剂采用PO.42.5 普通硅酸盐水泥,其性能指标试验结果见表2。

表2 改良土所用水泥的检测指标表

(一)水泥掺入比

水泥掺入比按照下列公式进行计算:

式中:αc—水泥掺入量;

mc—水泥质量,kg;

m—天然湿土质量,kg。

(二)水泥土试验结果

室内水泥土试验时,采用的土料为现场料场取得,其天然含水率在22%左右。分别按照掺入5%、7%、9%的水泥掺入量配制水泥土试件,其配制密实度达到压实度的95%,试验结果见表3。

表3 水泥土试验结果表

由表3 的试验结果看出:现场施工采用的水泥掺入量按照8%进行控制,拌和水泥所有土料的含水率控制在19%~22%之间。

(三)水泥土换填碾压工艺试验成果

在水泥土换填施工前,选择长40m 的渠段进行工艺试验,确定其铺土厚度和压实质量标准。经过试验得出:水泥与土料拌和4 遍、拌合物的虚铺厚度为42cm、碾压采用20t 的振动碾、碾压遍数为6 遍。

(一)准备改良土

对料场开挖出来的土料采用旋耕机破碎,最大粒径不超过30mm,土料的含水率控制在最优含水率范围内,当大于此要求时进行翻晒,当小于此要求时进行洒水拌和,做到填土料含水均匀。将符合填筑要求的土料运输至施工现场处,放在渠底规定的位置处。采用推土机配合人工进行初步整平。

(二)摆放和摊铺水泥

严格控制铺土料的虚铺厚度,在施工面上设置控制铺土厚度桩,每铺好一段后测量出铺土的虚铺厚度,在土层上用石灰打成网格进行分区,计算每区需要的水泥用量,在每个网格内摆放好水泥,报请监理工程师检查核实通过后,将水泥均匀摊开,表面无漏铺、无水泥过分集中区域;
摊铺水泥时,不得污染周围的环境。

(三)拌和水泥土

采用旋耕机进行现场拌和,并设专人负责随时检查拌和深度、均匀度,保证拌和均匀、色泽一致,没有灰条、灰团和花面;
拌合过程中,及时检查混合料含水率,保证含水率略大于最佳含水率。

(四)整形和整平

水泥土拌和均匀后,立即用推土机进行初步整形;
初步整形结束后,用碾压机械在初步整平的作业面上快速碾压一遍,以暴露潜在的不平整处;
要特别注意接缝处的整平,做到接缝顺适平整。

(五)水泥土碾压

整平后的作业面,立即用碾压机械进行碾压,碾压采用进退错距法,碾迹搭压宽度大于10cm,每个填筑层应碾压6 遍以上,前两遍碾压速度采用1.5~1.7km/h,其余采用2.0~2.5km/h。

碾压过程中,水泥土表面保持湿润,若水份蒸发过快,应及时喷洒少量的水;
如发生“弹簧”、松散、起皮等现象,根据出现区域面积大小,采用新的混合料或添加适量的水泥重新拌和进行处理。在水泥初凝前完成碾压,及时检测水泥土的压实度是否满足要求。

对于碾压机械碾压不到的部位,采用人工夯实,夯实时应进行连环套打法,夯迹双向套压。

(六)作业面间接缝的处理

1.同日施工的两个工作段的衔接处,应采用搭接法。前一段拌和整平后,留出5~8m 长不进行碾压,后一段施工时,前段留下的未碾压部分,应再加部分水泥重新拌和并与后一段一起碾压。

2.非同日施工的两个工作段的衔接处,采用搭接法时,应将前一段削成1∶3 的斜坡,表面均匀铺一层2cm 厚1∶2 的水泥砂浆后,再铺筑新拌制的水泥土与后施工一段碾压。

(七)水泥土的养护

碾压完成经初检合格后,立即开始养护,养护期为7d,养护期间加强观测,保持改良土表面湿润。

(一)工序质量控制

1.定期检测土料的质量,每次施工前对土料含水率进行检测,将土料的含水率控制在19%~22%的范围内,制备好的土料用塑料布覆盖好待用,避免土料含水率的增减。

2.为保证边缘处水泥土的压实,需要先超填压实后再清刷,超填宽度不小于0.3m。

3.水泥土拌合物必须在拌合后2h 内碾压成型,以免水泥失效。

(二)压实水泥土质量检测

每段防渗体施工完成后,按照每间隔30m 左右抽取一处检测探坑,对其回填质量进行检测,检测结果为:

1.在防渗体的施工范围内共抽取了86 组试样进行压实干密度试验并计算其压实度为94%~100%,合格率为93%,在所有抽检的试样中,最小压实度值为94%。压实水泥土的渗透系数k20=8.32×10-8~3.18×10-7cm/s,满足设计要求。

2.抽取120 组水泥土拌合物的含水率检测成果表明:水泥土的含水率在18.5%~23%之间,平均含水率19.5%;
含水率在最优含水率-3%~+3%范围内的占95%,回填水泥土的含水率达到了有效的控制。

3.抽取86 处探坑检查得出水泥土防渗体的压实层厚度为28~31.4cm,平均值为29.8cm,均满足防渗体的设计厚度要求。

水泥土换填施工机械设备简单,能够有效控制加固所用土料、水泥土的拌和、回填压实等质量,且土料就地取材、投资少、施工速度快。该技术能较好地对渠底进行有效的防渗加固。

渠底防渗体施工完成后,渠道正常通水三年多来,渠底、渠坡未见有渗、漏水现象。加固前的渠坡脚潮湿及沼泽化消失了,说明水泥土形成的防渗体在渠道底部的防渗处理是成功的■

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