沈阳市造化污水处理厂扩建工程设计及运行效果

来源:优秀文章 发布时间:2023-04-10 点击:

袁志红,刘澜涛,吴波,刘志彦,向元英

(1.沈阳振兴环保工程有限公司,沈阳 110003;
2.沈阳市城乡建设事务服务中心,沈阳 110013;
3.四川省工程咨询研究院,成都 610011)

2015 年4 月,国务院印发《水污染防治行动计划》,指出要狠抓工业污染防治,强化城镇生活污染治理[1]。污水处理厂是水污染防治不可或缺的基础设施,随着国家在政策和资金方面的支持力度不断加大,污水处理厂的建设也得到了快速发展[2]。

我国部分工业园区建设较早,环保基础设施薄弱,需要依托城镇污水处理厂处理企业预处理后的工业废水[3]。部分企业产生的废水经过预处理后仍可能存在大量难降解的污染物,部分企业还存在超标排放现象[4],以上问题都会增加城镇污水处理厂的处理难度。本文以沈阳市造化污水处理厂为例,介绍其设计工艺,并分析其运行情况和处理效果,以期为同类型污水处理厂的设计及运行提供参考。

沈阳市造化污水处理厂位于沈阳市洪区造化街道闸上村,一期工程设计规模为1.0×104t/d,于2012年11 月运行投产,设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A 标准。该污水处理厂主要处理造化、平罗两地的生活污水和工业废水,服务范围约25.2km2。

随着城市黑臭水体整治工作的持续推进,配套排水管网不断完善,污水处理厂的进水量也在逐步增加并超过设计处理水量。该污水处理厂于2018 年采购安装了处理能力为0.25×104t/d 的一体化膜生物反应器(MBR)污水处理设备1 套,但仍然无法满足服务范围内的污水处理需求,因此二期扩建工程的实施势在必行。

二期工程位于污水处理厂东侧预留地内,设计规模为1.75×104t/d,设计出水水质仍然执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A 标准。具体设计进、出水水质见下表。

2.1 工艺流程

本工程采用“格栅+曝气”沉沙池作为预处理单元,二级处理单元采用具有生物脱氮除磷功能的厌氧—缺氧—好氧法(A2/O)工艺,二级出水经过“高密度沉淀池+滤布过滤”处理消毒后排入蒲河。污水处理厂工艺流程如图1 所示。

图1 废水处理工艺流程图

设计进出水水质

剩余污泥经过浓缩、脱水后,含水率可降至80%以下,最终外运处理。格栅间、进水泵房、沉沙池、储泥池及污泥脱水间等构筑物全部加盖(罩)密封,产生的臭气采用负压抽吸进行生物除臭。生物除臭系统包括1 座生物除臭滤池和2 台玻璃钢离心鼓风机,臭气处理量为51 000m3/h,处理标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中厂界废气排放二级标准。

2.2 主要构筑物及设备

(1)粗格栅与提升泵房。粗格栅间与提升泵房合建,平面尺寸(L×B)为18.5m×10.5m。设计进水渠道2 条,每条渠道内安装回转式格栅1 台,栅条间隙为10mm。提升泵房集水池尺寸(L×B×H)为7.65m×10.25m×11.00m,有效水深2.9m,安装提升泵4 台(3 用1 备)。单台提升泵流量为368m3/h,扬程16m。

(2)细格栅与曝气沉沙池。细格栅间与曝气沉沙池合建,平面尺寸(L×B)为24.0m×12.0m。设计细格栅渠道2 条,每条渠道安装回转式格栅1 台,栅条间隙为5.0mm。新建曝气沉沙池1 座,分为2 格,单格平面尺寸(L×B)为11.00m×5.05m,有效水深为4.5m。曝气沉沙池配套沙水分离器2 套,每套处理能力为5—12L/s;
鼓风机2 台(1 用1 备),单台设备气量为5m3/min。

(3)A2/O 生化池。新建A2/O 生化池1 座,尺寸(L×B×H)为43.6m×53.0m×6.8m,有效容积为13 692m3。A2/O 生化池设计污泥负荷为0.07kgBOD5/(kgMLSS·d);
污泥龄为18d;
水力停留时间为17.1h。A2/O 生化池分为厌氧区、缺氧区和好氧区,有效容积分别为1260m3、4452m3和7980m3。

A2/O 生化池配套安装潜水搅拌器5 台;
悬浮离心鼓风机3 台(2 用1 备),单台鼓风机风量为45m3/min;
硝化液回流泵4 台,单台流量为365m3/h。

(4)二沉池与污泥泵房。新建二沉池2 座,为周边进水周边出水的圆形辐流式结构。单座池体直径为28m,设计表面负荷0.9m3/(m2·h),水力停留时间3h。

二沉池配套建设配水井1 座,同时作为污泥泵房。配水井直径为14.6m,配套安装污泥回流泵3 台,单台流量为243m3/h,扬程7.0m;
剩余污泥泵2 台(1 用1 备),单台流量为16.0m3/h,扬程20m。

(5)高密度沉淀池。新建高密度沉淀池1 座,尺寸(L×B×H)为19.4m×17.5m×6.7m,分为2 格。混合区停留时间为51s;
絮凝区停留时间为2min;
沉淀区停留时间为9.8min,设计表面负荷为10m3/(m2·h)。絮凝剂选用氯化铁(FeCl3),助凝剂选用聚丙烯酰胺(PAM)。

(6)滤布滤池。新建滤布滤池1 座,尺寸(L×B×H)为9.0m×4.0m×4.7m。设计滤速为5.2—7.9m/h,滤盘总有效过滤面积138.6m2。配套安装反冲洗水泵2 台(1 用1 备),单台流量为30m3/h,扬程14m,反冲洗周期为1.0—2.0h。

(7)紫外消毒池。新建紫外消毒渠2 条,其中1 条作为超越渠道,总尺寸(L×B×H)为10.2m×3.3m×2.8m。消毒渠内安装紫外消毒模块1 套,功率为12.7kW。

(8)加药间。新建加药间1 座,平面尺寸(L×B)为24.0m×16.0m。加药间内安装FeCl3、PAM 和乙酸钠投加系统各1 套。其中,FeCl3最大投加量为60mg/L、PAM 最大投加量为1.0mg/L、乙酸钠最大投加量为120mg/L。

(9)污泥脱水间。新建污泥脱水间1 座,平面尺寸(L×B)为36.0m×12.0m(含污泥料仓)。本工程A2/O 生化池产生的剩余污泥量为325m3/d(含水率99.2%),高密度沉淀池产生的化学污泥量为10m3/d(含水率98%)。污泥脱水间内安装离心浓缩脱水一体机2 台(1 用1 备),单台处理能力为30—40m3/h。

污水处理厂扩建工程自投入运行以来,进水水量总体较为稳定。2021 年1—6 月,污水处理厂平均进水量为1.5×104m3/d,有91%的运行天数进水量低于1.7×104m3/d。但是进水水量也存在一定的季节性波动,汛期(6 月)水量较大,最大进水量为2.49×104m3/d。

化学需氧量(COD)的处理效果如图2 所示。2021 年1—6 月,进水COD 浓度波动较大。据统计,较高频度的进水COD 浓度分布在200—300mg/L,相对频率为44.7%;
有近20%的运行天数实际进水COD 浓度高于330mg/L,最大浓度为536.1mg/L,明显高于设计进水水质。面对有机负荷冲击时,污水处理厂通常会提高污泥回流比以提高污泥浓度,同时增大曝气量,必要时还会启动一体化MBR 污水处理设备作为应急措施。因此,系统对COD 的处理效果较好,最大出水COD 浓度仅为32.4mg/L,远低于排放限值。

图2 COD 浓度变化及去除率

污水处理厂对NH3-N 的去除效果如图3 所示。NH3-N 的进水平均浓度为20.23mg/L,90%的运行天数实际NH3-N 进水浓度在设计进水浓度范围内(≤30mg/L)。但是仍有10%的运行天数的进水NH3-N 浓度异常升高,最高为53.98mg/L,推断是企业排放超标废水所致。但是NH3-N 的平均出水浓度为0.44mg/L,平均去除率高达97.5%,说明系统对NH3-N 的去除效果稳定。

图3 NH3-N 浓度变化及去除率

如图4 所示,进水TN 平均浓度为42.1mg/L,最大浓度为76.5mg/L,有70%的运行天数的进水COD/TN小于8.0,属于典型的低碳氮比废水。本工程使用的外加碳源为乙酸钠,能够直接被微生物利用,利用效率高、驯化时间短[5]。同时,A2/O 生化池缺氧区的水力停留时间设计长达5.6h。以上措施都保证了系统的生物脱氮效果。系统出水TN 最大浓度为9.5mg/L,平均浓度为6.1mg/L,实际平均去除率为83.5%,能够稳定达到设计要求。

图4 TN 浓度变化及去除率

污水中TP 的去除方式包括生物除磷和化学除磷。由图5 可知,进水TP 浓度波动较大,最高浓度为15.13mg/L,最低浓度仅为1.01mg/L。污水中的TP 一部分通过聚磷菌(PAOs)的好氧摄磷转移至活性污泥内,另一部分则主要与FeCl3形成磷酸铁(FePO4)、氢氧化铁[Fe(OH)3]等难溶物质后通过重力沉淀去除[6]。对出水TP 浓度进行分析可知其平均去除率高达98.5%,最大出水TP 浓度仅为0.3mg/L,既能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中的一级A 排放标准,也能达到《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中的IV 类要求。

图5 TP 浓度变化及去除率

经测算,本工程总投资约为7924 万元,其中工程费用约为6400 万元。污水处理的总成本为1.07 元/m3,经营成本为0.78 元/m3,运行电耗为0.56kW·h/m3。

沈阳市造化污水处理厂进水水质存在较大波动,并混有部分工业废水。扩建工程主体采用“A2/O+高密度沉淀池+滤布滤池”组合工艺,工程实践表明:该污水处理厂运行稳定,具有良好的耐冲击负荷能力,出水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中的一级A 标准,处理成本为0.78 元/m3,具有良好的环境和经济效益。

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