氢氟酸排渣环境治理技术研究与应用

来源:优秀文章 发布时间:2023-02-10 点击:

范连生 , 许安琪 , 姬园园 , 冯好收 , 于宝云

(多氟多新材料股份有限公司 , 河南 焦作 454191)

氢氟酸是现代氟化工的基础,是制取元素氟、无机氟化盐、有机氟化物等最基本的原料[1]。随着氟化工产业的兴起,氢氟酸的需求也日益增加,随之而来的是环保问题的严峻考验,对于萤石法氢氟酸的排渣治理就显得尤为迫切。无水氢氟酸生产线的排渣治理是保证安全环保生产的重中之重。对此,公司采取了一系列优化改造,对排渣过程中产生大量的酸性尾气、粉尘进行回收利用,最终达到改善现场环境、消除污染隐患的目的。

萤石(CaF2)和硫酸、发烟硫酸在加热条件下发生反应,主反应式如下:

(1)

反应生成的粗氟化氢气体,经过洗涤、粗冷、一冷、二冷后生成成品氢氟酸;
尾气经硫酸吸收、氟硅酸吸收、一级、二级中央吸收后达标排放;
反应生成的石膏渣,经冷却、尾气净化后,直接排入渣库。

2.1 排渣污染原因分析

萤石和硫酸反应是吸热过程,需要连续补充热能来完成。萤石和硫酸在反应炉中反应后的石膏渣温度可达到200 ℃以上,未经过任何处理的石膏渣若直接排放,没有反应完全的萤石和硫酸在排放过程中会继续反应,生成氟化氢气体并伴随着大量的粉尘,对环境造成污染。

要从根本上治理排渣尾气,必须避免外排石膏渣中发生二次反应。可以从两方面入手:①使物料充分完全反应,外排石膏渣中不可同时存在萤石和硫酸两种物质。要达到这一目的,必须大大提高反应炉的反应效率、反应时间,但是考虑到生产效益问题,这一目的是很难达到的。②破坏萤石和硫酸的化学反应条件。

反应式(1)是吸热过程,温度升高反应速度加快。由于受硫酸蒸发和分解的制约,反应通常在250 ℃下进行。在较低温度下,HF可能溶解在硫酸中成为氟磺酸(HSO3F),在温度高于100 ℃时,HSO3F迅速水解而还原成HF[2]。

因此,通过对石膏渣进行冷却,将石膏渣温度至少降低至100 ℃以下,才有可能切断石膏渣中萤石和硫酸进行彻底反应的先决条件。即便如此,在冷却过程中,仍会有部分HF反应生成,所以对排渣尾气要采取必要的净化处理。

2.2 传统治理措施

传统氢氟酸排渣治理的工艺流程如下:石膏渣从氟化氢反应炉出料螺旋经管道下溜至冷却炉进料螺旋,随后被输送至冷却炉内进行冷却;
冷却后的石膏渣经出料螺旋输送,下溜至成球盘,成球后的石膏渣经由皮带运输机排入渣库,集中定期外卖。石膏渣中含有的酸性废气在成球盘上挥发,经由成球盘上收集罩负压抽送至一级、二级吸收塔进行喷淋吸收,最后合格尾气经汽水分离器分离后,由风机进入烟囱,最终排空[3]。吸收塔内通过对尾气喷淋,将其中的酸性气体(主要是HF气体)和粉尘进行吸收。吸收液达到一定液位后排入沉降池,经沉降池多级沉降后的澄清液由泵打入吸收塔内进行再次喷淋吸收,依此循环。循环吸收液达到一定浓度后被回收利用,定期将沉降池排空,清理池底沉淀的石膏渣。其工艺流程图见图1。

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图1 传统排渣工艺流程图

3.1 冷却效果不理想,排出石膏渣温度过高

冷却炉尺寸(Φ1.6 m×20 m)偏小,结构多为封闭或半封闭夹套式水冷却。相应地,循环冷却水配套设施(凉水塔200 m3/h、自循环水泵200 m3/h、上水泵150 m3/h)的冷却能力也偏低。冷却炉换热面积偏小、冷却循环水水量较小以及夹套式冷却结构,以上三者是导致冷却效果不理想的主要原因[4]。

石膏渣冷却效果不理想,直接导致排入渣库石膏渣温度(100 ℃以上)过高,石膏渣内未反应完全的萤石和硫酸再次反应,生产的HF气体直接挥发在空气中,直接造成大气污染。

3.2 出渣设施不合理,现场排渣环境较差

①石膏渣下落至成球盘,与空气成敞开式接触,过程中经收集罩由风机进行负压抽风,但不可避免地仍有微量废气随石膏渣进入渣库;
②石膏渣在成球盘上被加水黏结、滚动成球,加水少了达不到降尘效果,加水多了不符合石膏渣外售含水率要求,故而通过加水降尘的措施并不能有效地降低粉尘的产生;
③成球盘带动下落的石膏渣旋转,皮带输送机将石膏渣输送抬高后使其自由下落成堆,两个下落过程中都极易造成大量的粉尘飘浮。基于以上三方面原因,整个排渣过程(出渣量11.5 t/h)中,采取的各种措施对现场环境治理的效果十分有限,导致现场排渣环境较差。

3.3 附属设备繁多,连续运行能力较差

①成球盘及皮带机受渣库恶劣环境的影响,设备故障率较高,平均1~2个月均需检修一次。频繁设备检修导致排渣运行不正常,因无法排渣使系统憋停,影响了氢氟酸的正常生产;
②与此同时,因设备事故频发,检修人员要长期处于恶劣环境下对设备进行检修,增加了职工的劳动强度;
③由于尾气中大量粉尘都通过吸收塔喷淋被吸收下来,最终进入沉降池沉淀,沉降池内吸收液直接暴露在空气中,其中酸性气体微量挥发,对环境造成污染;
④沉降池池底会有大量石膏渣沉淀,必须定期进行清理,但由于沉降池多级溢流沉降的特点以及场地限制,导致无法进行机械化清理,只能由职工身穿防化服进行人工清理,存在一定的安全隐患,也增加了职工劳动强度。基于以上原因,对石膏渣的出渣设施及尾气吸收液后期处理设施,都需要进行优化精简,以期达到提高设备运行率、降低职工劳动强度的目的。

4.1 炉体优化

根据整体设备产能,适当增加冷却炉尺寸(Φ2.2 m×31 m),主传动电机功率45 kW,筒体转速4.4 r/min。冷却炉换热面积由100 m2增加至214 m2,提升了114%,大大提升了其冷却效果。

4.2 冷却结构优化

将封闭或半封闭夹套式冷却结构变为开放式冷却结构。通过在炉体上方增加锯齿形水槽Φ530 mm×22 000 mm(一端封死,一端连接凉水塔上水上水泵),下方增加水池(池底侧面由管道与凉水塔水池连接)、两侧安设挡水板的形式对炉体进行冷却。

具体流程是:由凉水塔打来的冷却水,从水槽一端进入,冷却水连续不断地从锯齿形边缘溢出,直接淋在旋转的炉体表面,并沿炉体下落至下方的收集水池,由管道自流进入凉水塔水池内。水池两侧由挡水板围挡,防止冷却水外溅。

4.3 冷却水配套设施优化

循环冷却水配套设施,凉水塔(400 m3/h)、自循环水泵(400 m3/h)、上水泵(300 m3/h)等设备均进行了提升。通过优化提升,大大增加了循环水量及冷却水自身冷却效果,有效提高了换热能力。

4.4 出渣设施优化

设计了由出料箱进行排渣的技术方法,出料箱通过密封装置与炉尾连接,石膏渣经出料箱下料口管道后,直接排入渣库。

通过对出渣设施的优化,显著改善了现场排渣环境,有效降低了职工劳动强度。同时,出料箱的使用,大大提高了出渣时的密闭性,增加了尾气与粉尘的回收效率。

4.5 尾气吸收设施优化

传统的尾气吸收处理过于简单,吸收效率有限。经分析后,在吸收塔与出料箱之间增加多级沉降室,用来净化尾气中含有大量石膏渣粉尘。

具体方法是:在出料箱侧面中部位置开口,与沉降室相连接。通过负压风机(风量30 000 Nm3/h、风压3 000 Pa)抽风,将石膏渣中酸性废气及粉尘抽入沉降室。石膏渣密度大(堆积密度为1.4×103kg/m3),经过多级重力沉降室改变风向、降低风速,将废气中夹带的大量石膏渣粉尘通过重力沉降作用收集下来。经沉降室除尘后的废气,由一级、二级吸收塔喷淋吸收,将废气中的氟化氢气体吸收后,进入脱硫装置。通过增加沉降室,对尾气中的粉尘进行提前回收,减轻后期吸收塔净化压力,有效地提高了尾气净化能力。

4.6 尾气吸收液后期处理设施优化

传统的沉降池存在诸多弊端。尾气吸收液后期处理设施优化后,取消沉降池的使用,增加真空机组和过滤方箱,对尾气吸收液进行后期处理。

具体流程:吸收塔内吸收液对尾气进行循环喷淋,吸收液形成有水氢氟酸(酸度22%左右),再通过真空过滤,将石膏渣与有水氢氟酸溶液进行分离。分离后的有水氢氟酸溶液被用于氟硅酸吸收,石膏渣则进入渣库。通过增加真空过滤、拆除沉降池,有效提高吸收液的处理效率,吸收液回收利用,降低生产成本的同时,降低职工劳动强度。

优化后排渣工艺流程见图2。

图2 优化后排渣工艺流程图

通过排渣治理技术的实施,有效地降低了石膏渣的出渣温度。排渣温度记录数据见表1。

表1 冷却炉排渣温度记录

排渣温度由反应炉出来时200 ℃降低至70 ℃,降低了130 ℃。排渣温度的下降,避免了石膏渣中二次反应的发生,有效降低了氟化氢气体的产生。通过治理,排渣运行期间,目测基本看不到任何烟气,也无明显刺鼻酸味。

通过对氢氟酸传统排渣工艺的一系列分析研究,提出了一套行之有效的治理技术。通过技术实施,有效地降低了渣库粉尘及酸气,改善了现场环境,同时降低了设备的事故率和职工劳动强度。从根本上治理了氢氟酸尾渣排放冒烟大、尾气呛、粉尘大、现场脏乱差等问题,为氟化盐行业解决排渣治理问题提供了借鉴。

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