“炉外精炼-电渣”冶炼GH3128合金Φ480,mm电渣锭工艺研究

来源:优秀文章 发布时间:2022-12-08 点击:

赵 越, 王树财, 王志刚, 张 鹏, 李 宁,王艾竹

(抚顺特殊钢股份有限公司技术中心,辽宁 抚顺 113000)

GH3128合金是我国基于GH3044合金自主研发的一种以W、Mo固溶强化并用B、Ce、Zr强化晶界的镍基高温合金。合金使用温度在950 ℃以下,具有较高的塑性、持久和蠕变强度,以及良好的抗氧化性等工艺性能,综合性能优于GH3536和GH3044等同类镍基固溶强化合金[1-2]。近年来随着航空航天装备设计规格的逐渐变化,GH3128合金大圆棒材使用量日趋增加、成品规格日渐增大,而从GH3128合金研制至今电渣锭的最大锭型仅为Φ360 mm,用来生产Φ250 mm以上大圆棒材锻比相对较小,内部组织及探伤水平很难得到保证。由于锭型较小,无法使用大型加工设备,制约了棒材的生产工艺优化,且降低了生产效率和成材率。随着抚顺特殊钢股份有限公司冶炼及加工设备的更新,通过扩大GH3128合金电渣锭锭型可以提高大圆棒材的锻比,优化加工工艺,提高成材率及加工效率,改善成品探伤质量。但是对于合金化程度偏高的GH3128合金而言,成分偏析是扩大锭型的难题。

因此,本文通过调整非真空感应及电渣冶炼工艺,消除偏析,最终实现GH3128合金Φ480 mm电渣锭的研制及应用。

非真空感应炉由于合金收得率高、投资少、见效快等因素,生产节奏控制灵活,早已广泛应用于特殊钢和特殊合金等领域。东北特钢集团抚顺特殊钢股份有限公司从20世纪90年代开始,一直在研发并使用1 t非真空感应炉冶炼GH3128等高Cr、Mo、W含量的镍基合金。随着科技进步以及前期经验,已成功开发使用30 t非真空感应炉冶炼GH3128等品种。本文所用GH3128合金是采用30 t非真空感应炉冶炼Φ250 mm或Φ330 mm电极棒+电渣重熔Φ480 mm电渣锭精炼工艺生产。

为了降低电极棒气体含量,提高纯净度,改善电渣锭冶金质量,炼钢时采用“非真空感应+LF+VOD”工艺,经过合金化、吹氧、脱气、提纯、模铸等工序,降低钢液气体含量,提高钢液纯净度。某公司生产的GH3128的炉外精炼工艺主要包括LF和VOD两个工位,其中LF炉的主要作用是合金化(主要调整Cr、Ni、Mo、W等元素)、脱硫、调整温度满足VOD开吹要求。VOD炉的主要作用为氧化期吹氧脱碳,还原期脱氧、脱氮、调整合适的温度和成分。

某公司30 t的VOD炉自2011年4月由INTECO公司进行改造后[3],配备了先进的MTA废气分析系统,可以在VOD脱碳过程中收集数据,分析废气成分,测量废气流量,并通过这些数据来评估VOD工艺过程,进而在生产控制中发挥指导作用[4]。先后成功冶炼了GH3128、GH3044、N08028等合金,该工艺不但可以保证产品的质量,有效提高产品的生产效率,还可以降低冶炼成本。

电渣前结合Meltflow-ESR电渣冶炼模拟系统对偏析倾向及渣皮厚度的模拟结果,设计了交换支臂电渣炉的冶炼工艺参数:电压:60~68 V;
电流:7 000~8 000 A,熔速:3~6 kg/min。电极棒经电渣重熔成Φ480 mm电渣锭,化学成分见表1。

电渣锭在3150T快锻机经3火开坯后,在1800T精锻机经1火加工为Φ250 mm棒材,同时生产90 mm方试验料。探伤合格后取试验材料,试验材料取自90 mm方及成品棒材,在交货态试样上进行低倍及显微组织检验,力学性能检验试样分别选择90 mm方纵向和棒材横向进行检验,试样经1 200 ℃热处理。

表1 GH3128合金化学成分 %

2.1 气体含量

炼钢时采用“非真空感应+LF+VOD”工艺,经过脱气、还原等工序,气体含量得到了有效的控制。通过分析出钢前试样中的气体O、N含量可以看到,气体成分控制良好(见表2),这为后续电渣冶金质量的提高提供了必要保障。

表2 GH3128合金非真空感应冶炼过程中气体成分分析结果 ×10-6

2.2 电渣锭表面质量及合金低倍组织

根据设计参数(电压:60~68V;
电流:7 000~8 000 A;
熔速:3~6 kg/min)设定了电渣炉冶炼工艺,成功冶炼出了GH3128合金Φ480 mm电渣锭,电渣锭表面质量良好,如图1所示,左边为尾部,右边为头部。

图1 GH3128合金Φ480 mm电渣锭表面状态

电渣锭通过精快锻联合工艺加工为Φ250 mm成品棒材,棒材车光后经Φ1.2 mm平底孔探伤无杂波,分别在相当于钢锭头部、尾部的成品棒材上取横、纵向低倍片,进行低倍组织观察(如图2和图3所示),由图2~图3可见,合金棒材低倍组织致密、晶粒均匀、无明显的偏析带。通过对钢锭表面质量、成品棒材探伤及头尾低倍组织的检查,可以确定钢锭表面及内部质量良好。说明了GH3128合金Φ480 mm电渣锭冶炼工艺设计合理,冶金质量合格,同时也证明了整支棒材的锻造工艺制定合理,实现了组织均匀的控制。

图2 GH3128合金Φ250 mm横向低倍组织

图3 GH3128合金Φ250 mm纵向低倍组织

2.3 显微组织

在横向低倍上沿半径方向取样(取样位置为边缘、1/2R和中心,如图4所示)。对纵向显微组织进行金相观察可知,棒材头尾组织均匀。

图4 GH3128合金Φ250 mm显微组织(×100)

通过Φ480 mm锭加工的Φ250 mm棒材头尾取样在显微镜100倍下观看非金属夹杂物,完全满足生产大圆棒材的基本需求(见表3、图5)。

表3 GH3128合金Φ250 mm棒材非金属夹杂物/级

图5 GH3128合金Φ250 mm棒材非金属夹杂物(×100)

2.4 力学性能

因为GH3128合金大圆棒材技术条件中仅要求检验高温拉伸性能,所以在横向低倍和纵向90 mm方上各取两套高温拉伸试样,经过热处理后,对试样进行测试,测试结果见表4。

表4 GH3128合金Φ250 mm锻制棒材高温拉伸性能

由表4可知,由Φ480 mm电渣锭锻造生产的GH3128合金Φ250 mm成品棒材横向与纵向的力学性能水平一致,均高于标准要求,且留有一定预度。这说明无论从Φ480 mm电渣锭加工到Φ250 mm棒材还是加工到90 mm方试样,变形量均足够充分,组织均匀性良好,力学性能无明显差别。由此可见,GH3128合金扩大到Φ480 mm电渣锭后采取精快锻联合的锻造生产工艺合理,可以满足GH3128合金大圆棒材的稳定生产。与此同时,由于锻比的增大,也改善了棒材锻造加工后的内部质量,提高了组织均匀性,进而提升了探伤水平。因此,GH3128合金Φ480 mm电渣锭经合理的冶炼及加工后,锻制棒材的力学性能可以达到技术标准要求。

(1)GH3128合金冶炼时采用“非真空感应+LF+VOD”工艺,经过合金化、吹氧、脱气、提纯、模铸等工序,可以降低钢液气体含量,提高钢液纯净度;

(2)利用计算机模拟的手段设计并优化电渣工艺参数,成功的冶炼出无冶金缺陷的GH3128合金Φ480 mm电渣锭;

(3)扩大锭型后的GH3128合金在3150T快锻+1800T精锻联合工艺下锻制出晶粒均匀、探伤合格的Φ250 mm成品棒材;

(4)利用Φ480 mm电渣锭加工的GH3128合金成品棒材90 mm方与横向(棒材本体)力学性能水平一致,均可以达到技术条件的要求。

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